近日,中鹽金壇鹽化有限責任公司送來一面錦旗,為沈鼓集團齒輪公司服務(wù)事業(yè)部成功升級改造2臺進口阿特拉斯水蒸氣壓縮機點贊。這是齒輪公司首次實現(xiàn)國外單級懸臂水蒸氣壓縮機組的國產(chǎn)化升級改造,不但幫助用戶提高了裝置效率、降低能耗,還測繪了易損件,為今后機組維護檢修打下了良好的基礎(chǔ)。
沈鼓相關(guān)負責人表示,這是齒輪公司向服務(wù)制造業(yè)轉(zhuǎn)型邁出的堅實一步。機組從測繪、設(shè)計、工藝、制造、檢查、協(xié)作、裝配以及現(xiàn)場服務(wù)開車一氣呵成,克服了進口機組技術(shù)資料不全等技術(shù)難題,攻堅克難,用戶現(xiàn)場試車成功后,各項性能指標完全滿足用戶需求,達到了國際先進水平。而且還成功利用沈鼓軸承箱,替代了國外機組的軸承箱,是齒輪公司國外機組改造史上又一次里程碑業(yè)績。
據(jù)介紹,原機組使用的是阿特拉斯GT098T1K1整體齒輪離心式壓縮機,氣體介質(zhì)為水蒸汽,單級壓縮,碳環(huán)密封,控制方式為入口導葉控制。流量為179165.6m3/h,入口壓力為1.84bar(a),入口溫度為117.9℃,出口壓力為3.29bar(a)。該節(jié)能改造項目是將
電機驅(qū)動改造為
汽輪機驅(qū)動,用
軸承箱代替齒輪箱。
齒輪公司接到改造任務(wù)后在第一時間成立測繪改造項目組,總經(jīng)理李鵬任命服務(wù)事業(yè)部部長刁全為項目總負責人,負責協(xié)調(diào)各部門緊密配合;總工程師牛大勇負責測繪、改造技術(shù)方案,確保項目順利實施。最終僅用時1天即完成對機組關(guān)鍵零部件測繪、選材、設(shè)計及圖紙繪制工作。因為
葉輪利舊,停機前無法拿到端齒參數(shù),改造轉(zhuǎn)子的端齒軸頭無法加工,只能等機組拆卸后運至齒輪公司內(nèi)才能進行測繪及轉(zhuǎn)子加工等工作,
葉輪及蝸殼測繪、轉(zhuǎn)子及
軸承箱加工、轉(zhuǎn)子動平衡、裝配、試車周期總計只有25天,時間短、任務(wù)重;壓縮機為國外進口,各零部件均為進口材質(zhì),經(jīng)過分析對比后,全部采用沈鼓常用材質(zhì)進行替代。改造后,因結(jié)構(gòu)上減少了一對低速轉(zhuǎn)子
軸承和大齒輪軸,降低機械損失約60kW,僅以機械損失計,每年可以為用戶節(jié)約50余萬元的電費。
近些年,齒輪公司在技術(shù)領(lǐng)域成功研制出帶尾氣透平的聚烯烴循環(huán)氣壓縮機組、高壓比二氧化碳壓縮機組、氣電雙驅(qū)鼓、壓風機、多級循環(huán)氣壓縮機組、多級水蒸氣壓縮機組、單級懸臂高壓比鼓風機組、3萬千瓦功率等級齒輪箱等一系列國際領(lǐng)先或國內(nèi)領(lǐng)先的研究成果,為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。